一種新型柔性雙迷宮式密封在我公司窯頭的應(yīng)用發(fā)表時間:2023-03-01 09:02 01存在的不足 某企業(yè)4000t/d生產(chǎn)流水線水泥回轉(zhuǎn)窯規(guī)格型號無新增4.8m×72m,窯口外界密封方式使用的是魚鱗片加鍍鋅鋼絲繩捆緊式密封,內(nèi)部結(jié)構(gòu)采用單謎宮密封方法。該密封方式雖然有一定實際效果,但是通過運行一段時間,水泥熟料顆粒物便在魚鱗片地與冷風套內(nèi)部結(jié)構(gòu)飛出去,溢出的水泥熟料顆粒物對一道輥軸損害也非常大。該密封不僅漏料并且由于密封不緊,系統(tǒng)軟件漏風也相當嚴重,在很大程度上嚴重影響窯全面的隔熱機制和加大了能耗和煤耗。 02根本原因與解決措施 該企業(yè)原先的密封結(jié)構(gòu)類型比較簡單,如圖1。而且由于主題活動擋圈兩邊擋塊組裝有問題,運行一段時間后導(dǎo)致主題活動擋圈擦碰密封罩,把主題活動擋圈立即拆卸,如此一來,僅通過魚鱗片捆緊來密封,漏風和漏料比較嚴重;原冷風套材質(zhì)為16Mn,該材料不耐熱,若窯口擋雨板耐火澆注料毀壞之后加快燒蝕冷風套前端,導(dǎo)致一部分水泥熟料顆粒物從冷風套內(nèi)部結(jié)構(gòu)外溢。若想處理漏料難題,還是要從內(nèi)部密封構(gòu)造,冷風套材料下手。處理漏風難題需改善魚鱗片,因而通過考察確定采用新型柔性雙氣封密封,如圖2。將該冷風套與窯口擋雨板聯(lián)接部位約400mm長16Mn厚鋼板改成材質(zhì)為Cr25Ni20的耐熱鋼板,將這一耐熱鋼板分成六段先后電焊焊接在冷風套前面,并把耐熱鋼板插到窯口擋雨板內(nèi)部結(jié)構(gòu)(預(yù)埋3~5mm膨脹量)。 圖1 原先的密封構(gòu)造 圖2 改善后密封方式 最先該新式雙謎宮密封內(nèi)部構(gòu)造為:冷風套插至窯口擋雨板內(nèi),高溫風機一方面并對前側(cè)制冷,另一方面避免水泥熟料顆粒物外溢,而冷風套前側(cè)建筑立面與磨擦筒節(jié)用厚鋼板構(gòu)成全封閉式總體,防止原材料此后外溢,冷風套前側(cè)與窯筒體選用六塊彈簧鋼板方式固定不動;磨擦簡體字前側(cè)間距窯頭罩距離預(yù)埋(水泥回轉(zhuǎn)窯冷、溫態(tài)膨脹量235mm)250mm,磨擦簡體字后側(cè)同樣采用六塊彈簧鋼板與窯簡體字固定不動,安裝過程中應(yīng)該根據(jù)窯簡體字橢圓形水平而逐漸調(diào)整,保證通過調(diào)整彈簧鋼板來保證磨擦簡體字類似正圓,為柔性密封勻稱損壞保駕護航;在擋圈位置電焊焊接龜甲網(wǎng)并澆筑60mm粗厚耐火澆注料,可以有效的增加擋圈的使用期。 次之為了防止系統(tǒng)軟件漏風,外部柔性密封選用三層密封原材料:里層是1.2mm的耐磨鋼片,為了能耐磨損則在前側(cè)又焊接了一層耐磨鋼片;內(nèi)層是一種耐熱、抗磨損的碳硅鋁化學纖維夾芯板;表層就是用來維護、固定不動夾芯板的深度加工厚鋼板。該套柔性密封設(shè)備具有較強的耐磨性和補償量,可以有效的減少系統(tǒng)軟件漏風,避免影響窯系統(tǒng)軟件隔熱規(guī)章制度,降低了能耗和煤耗。然后將原先的積塵斗開展適當修改,將積塵斗上端總寬延至密封罩水準孔徑相交處,積塵斗薄厚從原來的120mm加厚到250mm。修改后通過密封設(shè)備處流出的顆粒物更加容易進到篦冷機。 03更新改造實際效果 改造設(shè)計,家莊密封效果較好。窯前負壓力保持在-30~-50Pa就可以確保無漏料狀況,家莊排煙風機工作頻率減少了3~5Hz,二次風溫有明顯提升;窯口無漏料狀況,既減少了員工勞動效率,又優(yōu)化了窯一檔輥軸的工作氛圍,緩解了輥軸的磨損;能夠降低全面的漏風指數(shù),能耗、煤耗都有顯著下降,而且穩(wěn)定下來水泥回轉(zhuǎn)窯全面的隔熱規(guī)章制度;因為磨擦筒節(jié)的“正圓”大大減少了柔性密封的使用期,預(yù)估該套密封可以用2年,降低了檢修次數(shù)及維修成本。通過近三個月的生產(chǎn)運營觀查,本次密封更新改造已取得效果,機器設(shè)備運行可靠,合乎現(xiàn)階段水泥市場環(huán)保節(jié)能、節(jié)能降耗、綠色環(huán)保規(guī)定。 |